4月23日,伊電集團第二鋁廠1#多功能天車機組出鋁車軌道檢修試車成功。至此,標志著該集團已經攻克了多功能天車機組檢修的核心技術,完全實現自主檢修,僅此一項,就節省檢修資金2萬余元,若將此項檢修技術利用到該集團所屬20多臺多功能機組天車上,每年可為該集團節省檢修資金100余萬元。
伊電集團在開展春季安全大檢查中,發現集團第二鋁廠1#多功能機組出鋁車軌道出現掉塊、裂紋、起層故障,以往這種檢修必須聘請廠家專業檢修隊伍,僅工時費一次就要上萬元。該集團經過慎重考慮,決定成立技術攻關小組,自主檢修。
根據出鋁車使用情況,經常在電解槽出鋁端進行出鋁作業,也主要是負載運行,軌道正面和側面負載能力也大;而在另一端一般不進行作業,作業時也是吊運氟化鋁,電解質塊等零星物件,軌道承受力較小,軌道也基本上是完好的。
故障分析透徹后,攻關小組制定了二種檢修方案:一是對軌道整體進行更換。需用拆裝很多電纜線將出鋁車用32T吊車吊運下來,把新的25.5米軌道吊到原來位置,并重新定位校正后對壓緊螺栓孔做標記,再吊運下來用磁力鉆鉆孔,再吊運到原來定位的地方用186條防松螺栓壓緊,再把出鋁車吊運上來,安裝電纜后進行試車運行。這種方案吊運過程復雜,環節較多,更換軌道加長,工人勞動強度大,施工時間20天,檢修材料消耗較大。第二種方案是對原來的軌道進行兩端調換。工序同換新的一樣,只是軌道壓板在原來的基礎上又鉆一次孔,強度明顯會下降,但材料費用節約一根25.5米,價值約3.5萬,但安全性能無法保障。
通過對以上二種方案的分析比對,檢修攻關小組很快制定了可行的第三種檢修方案:對出鋁端的6.6米軌道進行局部更換。這種方案不用拆裝電纜,也不將出鋁車用吊車吊下,需用氣割將出鋁端的6.6米軌道割下,用手拉葫蘆將割掉的軌道吊下,松緊螺栓和鉆孔共計42個,由于軌道短,施工方便,施工環節也減少了,勞動強度也會相應的減少,同時也節省了材料18.9米軌道,價值約2.6萬元,維修計劃時間在10天左右。
在攻關小組縝密的指揮下,檢修工人按照施工計劃,終于對該集團二鋁廠的多功能天車機組檢修成功。在4月22日與23日的多次試車中,多功能天車機組出鋁車軌道運行正常,達到了使用要求。
伊電集團該項檢修技術的順利實施,為該集團自主檢修多功能天車機組積累了寶貴的技術經驗,開創了該集團大型天車機組自主維修的先例,極大的提高了自身維修水平和業務技能,每年可為該集團節省檢修資金100余萬元。